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如何避免泵送混凝土堵管?

如何避免泵送混凝土堵管?

  • 分类:公司新闻
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  • 发布时间:2021-11-12
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【概要描述】  如皋市勋盛建材有限公司成立于2018年,注册地位于如皋市长江镇(南通市粮棉原种场内),经营范围包括商品混凝土加工、销售;黄沙、石子、瓜子片、石粉、水泥、钢材、装饰装修材料、市政工程预制件销售;混凝土专用汽车、设备租赁;预拌商品混凝土工程专业承包。

  公司秉承质量保证的经营宗旨和"以技术为先导、创新、专业、差异"的经营理念,坚持"精益求精,不断创新,品质取胜,顾客满意"的质量方针,坚持高起点、高质量、高技术的经营思路,凭借优良的产品、先进的技术装备和"以人为本、高效对称"的管理理念,本公司在激烈的市场竞争中始终坚持竞争力,实现企业快速、稳定地发展,展望未来,本公司全体同仁们将始终秉承敬业、爱业的企业精神,锐意改革、不断创新与广大用户携手共进,缔造辉煌的明天。

  诚信赢客户,质量取市场,欢迎各界同仁前来洽谈业务。 公司坚持“用心做事,真诚待人”的行事风格和“敢为人先,一诺千金”的创业精神,确保在激烈的市场竞争中有我们的一席之地,我们将不断“开拓创新,科技为先”以开放的姿态欢迎您,向您伸出双赢之手。我们愿以真诚同广大客户紧密相连,为建设现代化美丽城市贡献我们的力量。

如何避免泵送混凝土堵管?

【概要描述】  如皋市勋盛建材有限公司成立于2018年,注册地位于如皋市长江镇(南通市粮棉原种场内),经营范围包括商品混凝土加工、销售;黄沙、石子、瓜子片、石粉、水泥、钢材、装饰装修材料、市政工程预制件销售;混凝土专用汽车、设备租赁;预拌商品混凝土工程专业承包。

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  本文根据混凝土搅拌站提供的各项数据,总结了一些在应用泵送商品砼堵泵、堵管的一些经验教训,希望对工程朋友们有所帮助。泵送砼的特点是料质均匀,质量稳定,供料速度快,可一次连续完成垂直和水平运输,生产效率高、节约劳动力。由于输送泵沿管道输送和浇筑,管道堵塞就是泵送砼令人最担心的事。

  提问:用拖泵往深基坑里泵送混凝土时容易堵管是什么原因?应采取什么措施?

  答:当深基坑深度超过5m时,从地面至坑底的斜管段内的混凝土拌合物受到较大的向下的引力,使拌合物下移,其中的气体向上至拐弯部分而形成气堵。可在斜管段下端几米处设置180°弯管即可解决堵管问题;也可在下弯管的上端设置排气阀,也能解决堵管问题。

  提问:泵送混凝土若是低标号的,是不是不好打?因为最近站上接了一批单,是打垫层,用的C20,泵手反映一点不好打,我去工地看的时候发现泵车打得很吃力,我在想是不是因为低标号的混凝土因为水泥用量少,粘聚性不是很少,加上是用的细石的原因,石子偏多,所以不好打呢?

  答:可能是你的配合比设计不太合理,低强度的泵送混凝土配合比设计上要使用“双掺”矿物料,也就是同时大量掺入矿渣粉与粉煤灰,使混凝土的粉料相对较多,对泵送性特别有利。

  通过 “双掺”低强度等级泵送混凝土的和易性、流动性、可泵性能都有所改善,同时混凝土的28d抗压强度既能满足设计要求且又在合理范围内,比普通混凝土节约水泥,降低成本,而且混凝土易于振实、均匀、耐久性好。C25、C20同样使用“双掺”方法使衬砌混凝土取得了较好的经济效益和质量效果。

  如果能选择原材料的话效果会好一些,比如用低标号的水泥、级配好的砂石、采用与水泥适应性好的外加剂。在原材料基础上调整除了增加水泥用量外,还有就是让减水剂厂家来想办法,他们在配制减加剂时会根据你的情况来调整改善的。

  例1:泵送剂与水泥相容性差堵管

  水泥和化学外加剂的相容性是一个重要问题。某站选用质量较好的立窑水泥,选掺普通泵送剂,砼出机坍落度500px ,砼运达10公里运距工地,坍落度保留值只有150px ,造成泵送困难、堵管。外加剂厂说他供应的泵送剂是适合C3A值低于8%的水泥,是水泥不适应外加剂,经查水泥厂供应我站该批水泥C3A含量高达9138%。

  在我站、外加剂厂、水泥厂的协调会议上,水泥厂承诺将C3A控制在815%以内,而且稳定,外加剂厂保证供应砼搅拌站坍落度增加值300px 以上的泵送剂其坍落度1 小时损失值不超过125px ,水泥净浆扩展度≮600px。水泥厂供应搅拌站水泥先由搅拌站实验室取样检测,符合要求才送货。经试用未再出现因水泥与外加剂不相容,坍落度损失快或急凝而影响泵送的现象。

  例2:砼急凝堵管

  某工地在细雨绵绵的初春,当日室外自然温度只有14 ℃,砼罐车拉到施工现场约半小时,原出站时坍落度为400px ,现场检测为2cm 坍落度,经加泵送剂调凝到12cm ,开始泵送约30分钟罐内砼放出流动度不好,在泵车料斗成团凝状,查管线已堵塞,只好立即清理管道,罐内砼加入砼调凝剂和水,原是C35砼,降为C20砼使用。

  原因分析

  水泥厂是立窑生产,磨机在加石膏时,正是下雨天,石膏料仓未分类存放。二水石膏及半水石膏混杂,雨水多,二水石膏发粘。工人不愿意装二水石膏,就装不粘的硬石膏、半水石膏,造成硬石膏全部代替二水石膏。

  水泥供应较紧,进仓不到6小时就装入散装水泥罐车,散装水泥罐车拉到搅拌站测定还有125℃,而且水泥罐车边卸搅拌站边用其搅拌砼,砼出罐温度为67℃。石膏起到控制硅酸盐水泥的凝结时间及硬化速度的作用。与水泥中石膏的形态和用量有关,不同形态石膏的溶解度不同,会产生与外加剂的不同适应性,减水效果显著改变,有时会引起流动度损失过快甚至异常凝结。

  预防措施

  水泥厂对原材料储存不能混堆,加强水泥磨机配料管理。水泥混后要按品种比例,掺量分类。水泥出库温度要控制在80℃以内,混凝土进罐车温度不能高于60℃,防止温度超过60℃产生急凝现象。

  例3:骨料级配不良,可泵性差

  在一个工地五层楼板C25砼,原配合比碎石粒径015~3115mm 连续级配,变为015~50px粒径,砂率仍用0135不变,配料员认为石子粒径变小,用在同等级砼配合比上更畅,未核实材料变化情况,就原配合比直接作为施工配合比,结果造成连续弯管堵塞。

  现将两种规格材料碎石分析如下:

  从砼形态看,显得砼石子增多,和易性欠佳,流动性变小。后将砂率调为0142,水泥用量每立方砼比原来提高15kg ,可泵性改善,工地连续泵送500多方砼未发生过堵塞。

  原因分析

  石子粒径变小,表面积增大,孔隙率也随之增大,填充料需要不足,不能克服针片状堆积弯管处形成堵塞,使砼泵送不畅。

  预防措施

  泵送砼骨料针片状控制在18%以下,水泥用量(包括掺和料)不能低于280kg/m3以下,砼坍落度控制在14~400px最为适宜,特别是低标号砼,坍落度超过450px易出现离析堵管,坍落度低于300px,造成输送不畅而堵塞。配合比一定要根据材料变化调试,不能凭经验代用配合比,造成泵送砼效益和质量的降低。

  例4:罐车内积水,泵送砼离析堵管

  罐车司机在洗罐时,水不放尽,积留少量水,目的是使罐不残留砼浆。罐体容积大,留多少水是无法掌握的,造成水灰比不准,砼离析,严重影响质量,如某工程浇筑柱C20砼,站内检测砼坍落度40375px ,运到现场强搅后,实测达到20cm ,造成竖管弯头堵塞。撤下弯管看,弯头处只见石子堆积,无水泥砂浆,石子卡得很紧。

  原因分析

  砼离析,浆与石子分离,浆料先走,石子滞后,石子不断增多,浆料越来越少,无润滑浆料,石子越积越紧,直到卡死,从堵管现象看,有70%都属砼离析。从管卸下来看,是前稀后干,砼无粘稠性,石子不是悬在砼体中,由于重量差异,浆脱离先滑动,石子堵在弯道或卡在接头处,造成堵管。

  预防措施

  砂石搭棚,防止砂石含水率影响W/C;

  清洗罐后,罐车罐体内的水必须倒尽,确认后才能接料;

  用外加剂调凝时,必须掌握量,根据罐内砼量,预算砼水泥用量,坍落度状况,加入原泵送剂立方量的1/5,加入次数不能超过3次,以免外加剂叠加超过215倍掺量,使砼异常缓凝。要严禁直接向罐车内加水。

  商品砼最大危害就是W/C控制不好,供给客户的砼不达标,造成质量隐患。商品砼W/C不稳定的原因:

  (1) 砂石含水量变化大;

  (2) 砂石级配不良,料自然堆积过高,上细下粗,不能保障合理连续级配,最好运料车在料斗仓下装料;

  (3) 泵送剂质量。特别夏季,泵送剂是一种带有缓凝组分的复合型外加剂,用泵送剂调配流动度,必然将缓凝组分带入砼中,重复调配一次次累加,调配后料未拌均匀,造成部分离析,部分延长凝固时间。搅拌站实验人员,要有很强的责任心,每车砼出站,应检测可泵性,不符合泵送条件的料不能出站进入泵车。

  例5:01315mm砂颗粒不达标造成反复堵管

  机制砂石粉(是指75μm以下粉料),达到3312% ,碎石厂为达到颗粒级配要求,将机制砂进行水冲洗,粉料被水冲走,使细小颗粒01315mm 筛通过后筛余只5% ,开始我们不够重视这种状况,砂的平均粒径提高2%,但可泵性没有改善,在同条件下堵管现象增多。通过试验石粉含量高的砂,强度未下降,反而还有提高。

  细骨料对砼可泵性的影响比粗骨料大,砼运输管中顺利流动,由于砂浆润滑管壁。粗骨料总是悬浮在灰浆中因而要求细骨料有良好的颗粒级配,水冲洗后300μm、150μm,直到75μm和筛底的细微颗粒,即01315mm的细小微粒大部分被除掉,而砂级配变粗,除掉的不是泥土,而是细微粒群,含量过低,润滑管壁浆降低。料在经过弯管时粗骨料由悬在浆中位置变成紧贴管壁的浆后,首先在经过弯头或变管时阻塞,可泵性不佳。可泵性中的01315mm石粉粒在细骨料中很重要。

  通过调整破碎机间隙,破碎的原河卵石经水冲洗后在进破碎机,含泥量用亚甲兰标定是1104,筛分01315颗粒余量达到2115%,堵管现象未再发生。

  例6:外加剂PH值影响泵送

  砼坍落度在同等级、同外加剂条件下,有时泵送效果差,有时泵送效果好。如某商品住宅楼二层楼板,1号仓3215水泥用完,转用2号仓,同一天、同一个部位、同一等级水泥标号、W/C、配合比未变,只是水泥不是同一批进厂,坍落度立即变小,造成泵送困难。

  经查水泥C3A基本相同,只是外加剂PH值由偏碱变偏酸,砼温度上升215℃,我们分析是高碱性水泥遇上了酸性外加剂,酸碱中和放热反应,使砼放热加速,坍落度损失加快。

  所以外加剂进厂要先检测PH值来决定外加剂掺量:水泥C3A在8以下,按正常推荐量掺。水泥C3A在8~9就增大011~015掺量。水泥C3A高于9以上,就增加013%掺量。这使坍落度波动大大减少,在工地调配次数减少。外加剂总量不得超过3% ,超过3%以上会出现砼凝结异常。使用标准砂砂浆流动度来控制外加剂进站质量比较符合砼实际,砂浆流动度控制170~210mm之间,净浆流动度控制在220mm以上,可泵性能较好满足要求。

  例7:强行输送,造成堵塞

  砼泵送过程中,要常观察压力表,压力升高且不稳定,油温升高,输送明显振动等状况表明,泵送困难时,不得强行泵送。

  在一个体育馆场地,泵送压力忽高忽低,油压异常升高,输送管每送一次,砼发出“咕咕”颤动,没有立即查明原因采取措施消除,仍强行输送,很快在弯管和锥形管处堵塞。这些部位比直管输送难,如果有异常现象,用木锤敲,将这些部位的砼振散,管道可以恢复正常泵送,堵管可以避免的。由于强行泵送,弯管和锥管被堵,造成全线堵塞,致使两个多小时,才恢复泵送。

  常见堵塞

  料口堵塞

  液压系统工作正常,泵送压力较低,无异常叫声和响动,料斗料位不下降,出口砼排出。

  分配阀出口处堵塞

  泵体本身发出振动,伴着异常噪声,反泵时油压表回到最高压力,液压系统动作突然中断,砼返回不到料斗。

  管道内堵塞

  油压冲程次数增加,升高,泵机同时振动,而且管道振动较大,反泵时能吸回部分砼,但正泵不能吸入料斗砼。

  应对措施

  1 、找堵塞点:用铁锤击管道,声音沉闷处和管内有刺耳尖叫声处,即堵塞点。或者从泵机出口处,一节一节查看,应该会有砂浆在压力下滑出,直到压力下没有砂浆滑出来,则堵塞就发生在这两节之间。

  2 、堵塞排除措施:料斗堵塞:用反泵措施,使砼逆流使其恢复正常泵送,若大块堵死料口,反泵也无济于事,必须人工排通。排料口堵塞:可倒入砂浆或流动度大的稀砼011~012m3,反复进行正反泵操作。如果还不行,只好人工消除堵塞管道。砼泵送完毕,要及时清洗干净砼泵和输送管,有利于再次使用,减少摩擦力。

  例8:砼泵操作工未按泵送程序,造成“堵塞”

  泵送一旦正常泵送后一般不要中途停止。能否连续泵送砼是混凝土泵送法施工的成功关键之一。在某场馆工地,经培训的泵工请假,一个未经培训的泵工接替开泵,砼供应不足,一车送完新的一车未到,停下等料,新料运到,他没有注意泵机压力表变化,就开泵,泵送压力急速上升,砼不但没送出,反而迅速堵塞。

  原因分析

  停泵后又开泵送时,应使泵机压力表慢慢上升,使泵恢复正常,才继续输送。停泵时间应每隔3~5分钟进行4个行程的正转、反转的反复运行1~2次,砼在管道内离析,离析的砼未在泵内重新柔合恢复砼和易性,再压送砼,在弯管处立即堵塞。

  预防措施

  混凝土泵操作人员必须经过专门培训合格后方可上岗独立操作。

  混凝土泵操作人员,应首先熟悉砼泵使用说明书按说明书规定进行检查,符合要求后方能开机运转。

  混凝土在管内不能超过初凝时间。

  堵泵是砼在管道运送过程中产生的故障,它包括机械和砼两种故障。这两种故障是相辅相成,互相促进和抑制的。堵泵故障的消除或减少,就是对泵送砼效率、质量的提高。堵管因素最突出的是外加剂和水泥两种材料的相容性:1 、水泥中SO3与C3A含量适当,细度与碱量正常。2 、外加剂方面,注意高效减水剂复合缓凝剂的情况,能与水泥相容。3 、环境条件:温度、湿度、距离、时间适当。4 、材料的规格要符合标准。

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  来源:建筑工程鲁班联盟

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现浇商品混凝土结构表面气泡的成因与防治 2021年11月29日
  1混凝土结构表面气泡产生的原因   1.1水泥品种   为了提高水泥细度和强度,生产水泥时会加入助磨剂,这会使得混凝土表面产生较多气泡(浇筑混凝土硬化后水泡中水蒸发后形成的)。这里的助磨剂是指外掺专用助磨剂,由于生产厂家非常多,生产出来的助磨剂质量差异也就非常大,再加上助磨剂含有较多表面活性剂,这些因素使得水泥中气泡量不能得到控制,且由于水泥环境是碱性的,使含气量增加。如果助磨剂用的量不按规定来,也会对混凝土造成负面的影响。   1.2混凝土中砂率不理想   根据实验及实际施工总结的经验,混凝土中细砂的含量在35%~60%范围内,细砂的含量越大,混凝土在振捣过程中就会越不均匀,振捣造成混凝土分层,进而造成气泡向上迁移时形成气泡的集中。   1.3混凝土的集料对混凝土气泡产生的影响   集料造成混凝土结构表面气泡产生有两种原因:   (1)集料的含水量,如果集料含水量大,实际在制作混凝土中加入的水的量就存在很大波动。如果加入的水不足时,混凝土坍落度低于标准值,如果加入水过量,坍落度过大,就会导致混凝土离散型差,易出现离析。   (2)集料本身的影响,例如集料的形状、粒径等。若加入集料大小相差大,有的集料如碎石片状居多,表面积大,在细集料偏少的情况下,片状碎石之间的空隙就会多,在混凝土浇筑振捣时就会产生许多水泡,等混凝土凝结硬化之后,混凝土结构表面就会产生不利于结构的气泡,甚至在混凝土结构表面留下蜂窝麻面。   1.4外加剂也会直接影响气泡的数量   不同类型的外加剂加入混凝土拌合物中时混凝土产生气泡数量有显著差别。松香类型的引气剂,在制作完之后浇筑成的混凝土结构表面产生气泡数量相对其他类型外加剂而言,有害气泡数量产生略多一些。在混凝土拌合物中加入的外加剂量虽然很小,但是节约了经济成本,在技术上的效果是显而易见的。由于外加剂广泛应用于混凝土的制作过程中,而且起到的效果很显著,慢慢地被人们所接受,如果说外加剂是混凝土的第5种原材料也是不过分的。但是,我们不能忽略的一个重要因素是外加剂的不正确使用会导致混凝土结构表面产生不利于结构的气泡。   1.5坍落度过小或过大   坍落度的实验是测定混凝土拌合物和易性的,主要是测定其中的流动性。混凝土的坍落度既不能过大也不能过小,过大易造成离析,也会造成振捣时的“过振”。坍落度过小会造成混凝土拌合物流动性过大,引起泌水,也会影响混凝土的强度。   1.6混凝土拌合振捣时间   混凝土拌合物如果在搅拌过程中搅拌不均匀,导致含水不均匀。含水量低、外加剂低的地方会造成坍落度低、拌合物离析。由于混凝土在正常的振捣时间内不能振捣均匀,就会长时间振捣,这样也易造成混凝土分崩离析,造成混凝土流到模板外面从而带来经济上的损失。   1.7混凝土浇筑过程中的振捣情况   在同一环境里混凝土的振捣,由于操作人员的技术不同等人为因素,对混凝土表面气泡产生的多少也有一定的影响。由于振捣棒长度的限制,规范中规定混凝土振捣高度一般在300~500mm。从振捣的高度、振捣时间和振捣的技术要领3个方面进行分析。振捣时间过长、振捣时间过短、有些地方没有振到,这些使混凝土结构表面产生很多不利于结构的气泡。   1.8脱模剂   油脂类化合物类型脱模剂很好地利用了空气的密度小于油脂的密度,空气通过油脂层贴在模具的表面,在模具表面形成一层致密的保护层薄膜。这样形成的气泡是难以破裂的,这是因为油、水、空气3者彼此难溶且表面张力不同,即便是用了水性脱模剂,气泡也很难随着机械的振捣作用从混凝土内部排出来。   1.9不同地理环境及气候温度的影响   温度对气泡体积影响特别大,这是因为气泡内部含有气体。由此可知,不同地区温度存在着差异,就说夏热冬暖、夏热冬冷的建筑热工区,春秋两个季节昼夜温差较大,相对于夏冬两个季节,浇筑混凝土后混凝土表面产生的气泡就要多一些。   2气泡对混凝土结构的危害及预防措施   气泡会降低混凝土承载能力。大的气泡多了之后,混凝土不能包裹好钢筋,与空气、水接触后,混凝土耐腐蚀性降低,影响结构外观。可采用以下预防措施。   2.1控制水灰比和外加剂   施工的时候要满足坍落度要求,这个要在浇筑混凝土的时候先取样进行混凝土坍落度的实验,如若不合格,不能进行浇筑。在满足浇筑时候的坍落度后,在规范内,使得水灰比在合理范围内,即不会对后期混凝土的振捣产生影响和不产生对可避免的结构表面有害的气泡,同时要加入少量外加剂(如减水剂、引起剂)。外加剂的用量、水的用量这两者都要符合规范要求。   2.2搅拌的预防措施   在规定时间内混凝土搅拌要均匀,不然外加剂也分布不均匀。这样起不到外加剂的作用,反而对混凝土结构造成麻烦。需要特别强调的是,混凝土搅拌站的技术工作人员在进行二次调配的时候,要均匀搅拌,使得新加的外加剂均匀分布在原来的混凝土拌合物中。同时也要保证混凝土的和易性、坍落度都满足要求,搅拌时间也不能过长,不得超过混凝土搅拌规范时间,为了提高均匀性,要用机械搅拌。   2.3改进施工方法   首先建筑工地的管理人员要督促、监督到位,对现场施工的人员敷衍了事,不按照施工程序步骤施工的人员要严厉批评并给予及时纠正。具体到施工步骤注意事项有:应分层布料,分层振捣。分层的厚度要满足振捣棒可振捣的深度最好。管理人员和振捣人员要注意是,不能振捣时间过长或者过短,也要振捣时候顾好所有部分,使得混凝土搅拌物各个部分更加的均匀。   2.4模板的选取   模板的选取要光滑,而且优质耐腐蚀。混凝土拌合物是碱性的,具有腐蚀性,如果模板是劣质的,不仅不能起到模具的作用,而且造成混凝土拌合物的流失,造成不必要的经济损失。其次,模板的选用要通气性好的,促进有害气泡的排出。   2.5加强二次振捣   混凝土的二次振捣有别于混凝土浇筑后第一次振捣,因为二次振捣的混凝土是要接近于初凝阶段的混凝土,这个时间阶段的混凝土在强度上较第一次浇筑时的大,所以要用高频率的振捣棒。强度较大的混凝土振捣得才会更加均匀,新添加的外加剂才会均匀分布在混凝土搅拌物中。   2.6后期补救方法   如果混凝土完全凝结硬化之后表面存在较少的由于气泡产生的坑坑洼,可以进行人工补救。但是补救所采用的混凝土拌合物和被补救的混凝土要具有相同的配合比,色泽、强度也要相同。但填抹时,应该在拆模之后马上进行补救。因为这个时候填补的新的混凝土会更好地与原来的混凝土结合,而且补救的混凝土中的水分也可以对原混凝土进行水分养护,有利于结构整体性形成。对于补救后的混凝土表面,应该请相关部门检查和验收,只有验收合格之后才能使用。   3结语   文章粗略地从混凝土拌合要的材料、怎样去施工和周围环境温度3个方面论述了混凝土结构表面气泡产生的原因及气泡对混凝土的危害,并对这些原因提出了一些解决方法和措施。在消除混凝土表面气泡的同时,我们还应当注意要结合其他设计指标,综合设计混凝土的配比和施工方案,以达到整体最优的效果。来源《江苏科技信息》2017.06

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